合成氨操作工(在合成氨操作过程中你遇到了哪些问题是如何处理的)
导语:【合成氨操作规程】第三章十二、常见事故及处理
十二、常见事故及处理
序号
不正常情况
原 因
处 理 方 法
1
升温还原过程中测温点一点或几点在某一处波动,不升
1.测温点失灵
2.内套管积水蒸发后又冷凝,造成热电偶短路
1、 安排仪表人员检查;
2、 测温内套管在插入前未用无水乙醇清洗,热电偶也未作除水处理而出现问题:
a.要将热电偶抽出烘干,内套管用干布擦干净;用Φ10软铜管插入套管底用氮气吹净。
b.控制大盖下面气体温度120℃以上,内套管上端敞开,管内水汽几个小时后可以蒸发出去,测温恢复正常。
2
触媒层温度升高过快
1.补气量增加,而循环量未跟上去;
2.零米冷激气开得过小
3.H2/N2较长时间不合格,逐步合格。
1. 适当增加循环量
2. 开大零米冷激气
3. 控制住零米温度
3
触媒层温度突然下降,系统压力突然上升
1.带液氨如塔
2.微量高,触媒中毒
3.循环H2太高,H2/N2严重偏高
1.加强放氨,减循环量,关零米冷激气,温度降得过低则启动电加热器;
2.微量中毒,则先切气,启动电炉,开后放降低系统压力,升温解析毒物;
3.循H2过高,请调度通知造气工段采取措施调节H2/N2,开塔后放空, 不让系统超压。
4
触媒层同平面温差大。
1.筐盖面上焊缝及填料漏气,短中心管填料漏气;
2.触媒装填时松紧不一,气体偏流;
3.同平面触媒还原程度不一致
4.热电偶插入深度不在同一平面
5.系统热洗后吹除不净带入水汽使触媒局部严重氧化
1.安装内件一定要对筐盖焊缝和填料试压;打开大盖对筐盖焊缝和填料重新试压试漏;
2.如属还原不一致,降低系统压力,用电加热器把触媒升到最高还原温度,把同平面温差缩小到0维持8小时再加负荷;
3.校正热电偶插入深度
4.热洗系统后一定要隔绝合成塔吹净水汽
5
合成塔壁温度过高
1.内外筒环隙气流太小;
2.同平面温差过大,内件伸长程度不均,单面靠壁。
1.增加分流气的冷气量;
2.同平面温差应≤15℃,如温差过大而引起内件靠壁,则要停车修复内件。
6
合成塔进口气体氨含量高。
1.氨冷温度高;
2.氨分离效果差;
3.冷交填料、列管泄露
1.降低氨冷温度;
2.停车检修氨分离器
3.检查冷交填料、列管泄露情况。
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