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客户不另外加一台机组,明年就能收钱了
在制冷行业,合理选配机型十分重要,因为一旦选配不合适,除了达不到制冷效果以外,机组长期超过设计的运行时间,不仅容易出现故障,而且势必将大大的减少机组使用寿命。
今天要分享的就是朋友维修的这样一个案例。
一、机组信息:
国产比泽尔,10P机组,型号4YG--9.2
最低蒸发温度-15℃, 出风口最低温度-5℃,
设计冷凝温度50℃, 设计冷凝水温40℃,
名义制冷量18KW, 换热面积7.32㎡,
设计冷凝压力0.23兆帕. 水压0.08兆帕
工作电流12.25A, 最大工作电流20A
制冷剂--R22. 排气量32.5m³/h
二、使用环境介绍:
食品厂面包冷却车间,
车间长23米,宽12米,高3米,
共276 ㎡
人员进出频繁
三、故障现象:
压缩机机头漏油,低压表压力为零,制冷剂有泄露。
维修经过:
①、停机断电,排放制冷剂。
②、螺丝扭开,拿起缸盖,把旧的垫片拿出来,把新的更换上去,盖好缸盖,螺丝扭紧。
③、抽真空(根据铜管长度,确定抽真空的时间,这台铜管共计200多米,我抽了2个多小时,)
④、真空保压保了一个晚上,压力表指针没回,说明保压成功,OK!
⑤、再把低压阀的开关,关一半就开始加冷媒,(维修之前低压阀是全开了),我先加了10公斤,开机,开完机又加了大概20公斤的冷媒。
⑥、观察一小时,回气管结露,低压4.5个压,电控箱温度表显示温度为22℃.说明维修成功。
四、总结:
这是一例典型的“小马拉大车”,近300㎡,900m³,人员进出又如此频繁,根本停不了机,只有一台10P机组,明显不够! 只能在晚上车间停产的时候的得到休息。
在冬天的时候大概可以用,到了夏天,负载加大,更容易出现问题的!。