挖机掉臂不解决行不行(挖机掉臂是什么原因啊)
导语:挖机掉臂严重、支车困难 维修费没那么贵
挖机动臂掉的厉害
挖掘机动臂掉的厉害,无异于人的双臂抬不起来,甭说保质保量的完成工程活,就连最基本的挖掘动作都做不到位了,整个机器都如同断了臂膀一样。
最近一位机主反应,自己的小松220-7的挖掘机动臂掉的很厉害,在施工的时候对操纵性产生了严重的影响,车支起来就会慢慢的掉下来,而且动臂支车也有些费力,针对该故障问题,剪工工程师详细的教大家如何分析解决。
故障现象
工程师到现场重现故障现象时,发现与机主描述的基本一致,该用户的小松220-7挖机做动作的时候挖机动臂掉臂速度很快,没法正常做动作施工。
在这里插一句,为什么一定要再现故障现象呢?听着机手描述进行修理不就可以吗?何必多此一举呢?这是为了更准确、快速的找到故障点,因为哪怕是一点细微的故障现象差别,引发的故障点都可能有天壤之别的!
故障分析及解决
1、工程师在现场发现挖机在几分钟之内,动臂掉了很多明显发现缸杆伸出很多。用铲斗支车,车身也无法支起,然后检查前泵压力测得结果正常。
2、用动臂斗杆作复合动作支车,勉强将挖掘机支起,停机后,能够明显听到左动臂油缸内部有液压油咔咔泄压流动的声音。
3、因此工程师首先怀疑左动臂油缸内部有故障,但怀疑必须经过亲自检修,为了准确性,工程师拆下回油滤芯检查发现有铁屑,因此拆解左动臂油缸,发现油缸拉缸因此更换油缸,动臂掉臂故障排除。
4、再次用铲斗撑车,后泵压力显示334Bar,车身仍然无法撑起,此时做斗杆动臂复合动作,撑起车身,检查动臂油缸不掉臂,分析认为两个动臂油缸无故障,调换动臂油缸有杆腔侧过载溢流阀,故障现象不变。
5、此时,怀疑动臂1阀芯内部再生单向阀泄漏,所以先更换了动臂1阀芯,撑车时,车身可撑起,后泵显示压力335Bar,正常,后分解大臂1阀芯,发现里面的再生单向阀碎裂,这才算是准确找到故障点了。
故障解除
找到故障点,处理起来就比较容易了,首先必须要仔细清理液压油箱,更换新的液压油和液压油滤芯,更换新的再生单向阀,试车故障排除。
总结
都说会的不难,难的不会,很多机主在遇到此类故障时,都把所有的希望寄托在维修师傅身上,觉得这类的问题无法亲自解决,万一再拆卸破坏了某些精密部件更不划算了,所以小编希望剪工能多跟大家分享一些理论知识,帮助大家初步划定故障范围,减少维修时间。
此外,检查故障过程中一定要仔细、逐一的去排查,不能打乱自己的思路,当遇到一些问题时候可以采用互换部件和排除法,这样能帮助我们快速排除故障。
如果大家还遇到了其他棘手的、难以处理的故障问题,欢迎大家在文章下留言,工程师会详细为大家解答!
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